4×60米回转窑的都用哪些耐火砖? 共有1个热心网友参与本话题 荣盛 耐材 每半年需要1次4~6天停窑时间更换耐火材料,严重影响窑的运转率及台时产量,浪费大量人力、物力,在水泥销售旺季增加了企业的损失。 自投产两年来,回转窑的耐火材料使用时间为6个多月,耐火材料的使用寿命较短,每年近两次更换耐火材料不仅增加了成本,还严重影响了设备运转率。 在水泥销售旺季时因更换耐火砖而停窑检修,生产压力大,会影响到水泥销售,甚荣盛耐材影响到全年生产任务的完成。 原因分析 耐火砖的质量,直接结合镁铬砖热稳定性不好,热膨胀系数大,耐极冷极热性能差;原燃材料波动大,造成入窑生料成分波动大,窑皮频繁垮落,窑况难以稳定;配料方案的选择有待优化;喷煤管位置未做到及时合理调整;电器、设备小故障多,造成开停窑频繁;操作员的培训学习力度不够;相关制度不完善,制度的执行不到位。 解决措施 措施一:更换耐火砖品种,同时加强施工过程中的监督。 窑系统用砖,以前都是直接结合镁铬砖,现在更换为荣盛耐材种镁铬砖,以延长窑衬的使用寿命。 直接结合镁铬砖热稳定性差,热膨胀系数大,耐极冷极热性能差,改用荣盛耐材种镁铬砖,可以延长窑衬的使用寿命。在窑耐火材料的施工方面,设有专人监督,在施工过程中严把质量关,发现砌砖质量问题及时纠正处理,确保施工质量。 措施二:统一操作,及时调整工艺控制参数,延长窑皮长度。 公司窑皮长度偏短,一般为16~17米,利用工艺技术手段,补挂窑皮,使窑皮长度在18米以上,并加以维护。具体操作:严格按照制定窑的烘烤制度,坚持“慢升温不回头”的原则,中控操作坚持统一操作,操作员要严格按照升温曲线进行操作,保证窑热工制度的稳定,保证窑皮粘挂牢固;及时调整操作工艺控制参数,以免造成窑皮频繁垮落,窑筒体温度高。 措施三:加强管理、稳定原燃材料的质量。 从原燃材料进厂开始把关,严格控制石灰石、原煤、黏土、铁粉、粉煤灰、脱硫石膏、建筑垃圾等原燃材料质量,按照《原燃材料采购与质量验收标准》要求进行检验和验收。加大矿山开采、搭配的控制力度,采剥并举,预先控制,提前预防,在保证石灰石质量的前提下,充分利用劣质石灰石,严格控制生料中石灰石合理使用比例。加强进厂原煤的质量管理,对进厂原煤进行合理搭配均化,经过矿山各平台成分化学分析,确定合理搭配方案。 措施四:确定合理的配料方案。 根据原燃材料的频繁波动,进行优化配料方案,一致通过降低Fe2O3,提高KH的配料方案,对熟料的三率值进行调整,熟料KH稳定在0.91左右,提高了窑的适应性,稳定了窑皮长度和厚度,延长了窑衬的使用寿命。严格控制出磨生料合格率。生料配料采用石灰石、黏土、铁粉3组分配料,同时制定出磨生料二次考核制度,对荧光分析工进行培训,统一操作参数,提高出磨生料合格率,确保出磨生料质量符合要求。 措施五:窑皮的变化及喷煤管三次风的调整。 在生产过程中根据窑皮的变化情况,及时调整煤管位置:在原有的煤管定位上大胆调整, 经过调整运行适应窑况,利用停窑检修,对喷煤管进行全面检查,观察窑内的窑皮,有利于开窑后喷煤管位置角度的调整。通过窑皮薄厚及长短摸索出一套参数,根据窑皮的长短情况及时调整三次风门,使窑炉用风得到合理的分配,使窑皮平整,热工制度稳定,延长了烧成带,又保证了窑内通风。 措施六:加强现场维护与小技小改,提高设备运转率。 针对于1号窑2档轮带前边温度持续偏高,4月现场新加两台轴流风机进行强制冷却。从2月起机电车间、运行保障部实行了设备四级巡检制度,减少了突发事故的发生。6月进入高温季节,窑操作员与现场岗位进行沟通交流,加强现场岗位的责任心,每班对窑筒体风机的位置及温度汇报操作员,以方便操作员根据筒扫情况及时开停窑筒体冷却风机,确保窑皮的平整,以达到长期安全运行的目的。 措施七:日常生产过程中制度的建立与执行。 在日常生产过程中对操作员操作进行严格要求,窑筒体温度高于350℃纳入月底二次考核,系统负压要严格控制在范围内,对筒体冷却风机的开停制定相关制度,通过对操作员的严格要求,未发生因操作而导致停窑的现象。坚持每班对预热器系统进行检查清理工作,防止系统结皮漏风现象,保证窑内通风良好,从6月到12月,窑系统运行良好,提高了窑的运转率。 措施八:加大对操作员的培训,提高操作技能。 面对中控室人员调整大,操作技能有限等现状,中控室加大了培训力度。每周定期对操作员进行理论知识培训;不定期考核及考试;在操作过程中值班领导对其跟踪指导;定期让窑操作员进入工作现场,了解学习设备性能,提高操作技能,适应对窑况变化的掌握,正确判断问题及解决问题。要求操作员规范操作,提高操作水平,加大现场指挥力度。 巩固措施 加强现场对系统问题处理的力度,坚持每班检查保证系统负压正常的交接班制度,加强现场管理,对漏风常抓不懈,避免反复;强化中控室的管理,合理匹配风煤料及窑速,保证煤粉充分燃烧,保证各工艺参数的正常;继续加强进厂原燃材料的质量控制,严格遵守质量控制方针,不走回头路;在稳定的基础上继续优化工艺参数,力争再上一个新台阶;对所有仪表和检测设备经常维护和校验,保持其准确性,使生产得到良性循环。 效果验证及效益分析 通过以上措施的实施,到2009年年底两条回转窑的窑皮平整,长度适中,窑内耐火材料使用寿命得到大幅度延长。2009年两条窑安全运行达到330天以上,运转率明显提高。按以前每年因更换耐火砖停窑两次计算,每次停窑7天,按每天荣盛耐材少生产2900吨熟料,熟料利润100元/吨计算,则两条窑可节约砌砖费、停窑检修熟料损失费等费用580多万元。 总之,回转窑的安全运行是水泥企业关注的焦点。该公司通过以上7项措施的实施,最荣盛耐材确保了年度回转窑安全运行330天,不断提高了技术创新能力,同时为同类型回转窑的安全运行积累了宝贵的经验。 2018下午3:14 [我要补充] 我有话说 内容 上一篇: 回转窑过渡带用什么耐火砖? 下一篇: T3耐火砖和T38耐火砖 有什么区别?
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每半年需要1次4~6天停窑时间更换耐火材料,严重影响窑的运转率及台时产量,浪费大量人力、物力,在水泥销售旺季增加了企业的损失。
自投产两年来,回转窑的耐火材料使用时间为6个多月,耐火材料的使用寿命较短,每年近两次更换耐火材料不仅增加了成本,还严重影响了设备运转率。
在水泥销售旺季时因更换耐火砖而停窑检修,生产压力大,会影响到水泥销售,甚荣盛耐材影响到全年生产任务的完成。
原因分析
耐火砖的质量,直接结合镁铬砖热稳定性不好,热膨胀系数大,耐极冷极热性能差;原燃材料波动大,造成入窑生料成分波动大,窑皮频繁垮落,窑况难以稳定;配料方案的选择有待优化;喷煤管位置未做到及时合理调整;电器、设备小故障多,造成开停窑频繁;操作员的培训学习力度不够;相关制度不完善,制度的执行不到位。
解决措施
措施一:更换耐火砖品种,同时加强施工过程中的监督。
窑系统用砖,以前都是直接结合镁铬砖,现在更换为荣盛耐材种镁铬砖,以延长窑衬的使用寿命。
直接结合镁铬砖热稳定性差,热膨胀系数大,耐极冷极热性能差,改用荣盛耐材种镁铬砖,可以延长窑衬的使用寿命。在窑耐火材料的施工方面,设有专人监督,在施工过程中严把质量关,发现砌砖质量问题及时纠正处理,确保施工质量。
措施二:统一操作,及时调整工艺控制参数,延长窑皮长度。
公司窑皮长度偏短,一般为16~17米,利用工艺技术手段,补挂窑皮,使窑皮长度在18米以上,并加以维护。具体操作:严格按照制定窑的烘烤制度,坚持“慢升温不回头”的原则,中控操作坚持统一操作,操作员要严格按照升温曲线进行操作,保证窑热工制度的稳定,保证窑皮粘挂牢固;及时调整操作工艺控制参数,以免造成窑皮频繁垮落,窑筒体温度高。
措施三:加强管理、稳定原燃材料的质量。
从原燃材料进厂开始把关,严格控制石灰石、原煤、黏土、铁粉、粉煤灰、脱硫石膏、建筑垃圾等原燃材料质量,按照《原燃材料采购与质量验收标准》要求进行检验和验收。加大矿山开采、搭配的控制力度,采剥并举,预先控制,提前预防,在保证石灰石质量的前提下,充分利用劣质石灰石,严格控制生料中石灰石合理使用比例。加强进厂原煤的质量管理,对进厂原煤进行合理搭配均化,经过矿山各平台成分化学分析,确定合理搭配方案。 措施四:确定合理的配料方案。
根据原燃材料的频繁波动,进行优化配料方案,一致通过降低Fe2O3,提高KH的配料方案,对熟料的三率值进行调整,熟料KH稳定在0.91左右,提高了窑的适应性,稳定了窑皮长度和厚度,延长了窑衬的使用寿命。严格控制出磨生料合格率。生料配料采用石灰石、黏土、铁粉3组分配料,同时制定出磨生料二次考核制度,对荧光分析工进行培训,统一操作参数,提高出磨生料合格率,确保出磨生料质量符合要求。 措施五:窑皮的变化及喷煤管三次风的调整。 在生产过程中根据窑皮的变化情况,及时调整煤管位置:在原有的煤管定位上大胆调整,
经过调整运行适应窑况,利用停窑检修,对喷煤管进行全面检查,观察窑内的窑皮,有利于开窑后喷煤管位置角度的调整。通过窑皮薄厚及长短摸索出一套参数,根据窑皮的长短情况及时调整三次风门,使窑炉用风得到合理的分配,使窑皮平整,热工制度稳定,延长了烧成带,又保证了窑内通风。
措施六:加强现场维护与小技小改,提高设备运转率。
针对于1号窑2档轮带前边温度持续偏高,4月现场新加两台轴流风机进行强制冷却。从2月起机电车间、运行保障部实行了设备四级巡检制度,减少了突发事故的发生。6月进入高温季节,窑操作员与现场岗位进行沟通交流,加强现场岗位的责任心,每班对窑筒体风机的位置及温度汇报操作员,以方便操作员根据筒扫情况及时开停窑筒体冷却风机,确保窑皮的平整,以达到长期安全运行的目的。
措施七:日常生产过程中制度的建立与执行。
在日常生产过程中对操作员操作进行严格要求,窑筒体温度高于350℃纳入月底二次考核,系统负压要严格控制在范围内,对筒体冷却风机的开停制定相关制度,通过对操作员的严格要求,未发生因操作而导致停窑的现象。坚持每班对预热器系统进行检查清理工作,防止系统结皮漏风现象,保证窑内通风良好,从6月到12月,窑系统运行良好,提高了窑的运转率。
措施八:加大对操作员的培训,提高操作技能。
面对中控室人员调整大,操作技能有限等现状,中控室加大了培训力度。每周定期对操作员进行理论知识培训;不定期考核及考试;在操作过程中值班领导对其跟踪指导;定期让窑操作员进入工作现场,了解学习设备性能,提高操作技能,适应对窑况变化的掌握,正确判断问题及解决问题。要求操作员规范操作,提高操作水平,加大现场指挥力度。
巩固措施
加强现场对系统问题处理的力度,坚持每班检查保证系统负压正常的交接班制度,加强现场管理,对漏风常抓不懈,避免反复;强化中控室的管理,合理匹配风煤料及窑速,保证煤粉充分燃烧,保证各工艺参数的正常;继续加强进厂原燃材料的质量控制,严格遵守质量控制方针,不走回头路;在稳定的基础上继续优化工艺参数,力争再上一个新台阶;对所有仪表和检测设备经常维护和校验,保持其准确性,使生产得到良性循环。
效果验证及效益分析
通过以上措施的实施,到2009年年底两条回转窑的窑皮平整,长度适中,窑内耐火材料使用寿命得到大幅度延长。2009年两条窑安全运行达到330天以上,运转率明显提高。按以前每年因更换耐火砖停窑两次计算,每次停窑7天,按每天荣盛耐材少生产2900吨熟料,熟料利润100元/吨计算,则两条窑可节约砌砖费、停窑检修熟料损失费等费用580多万元。
总之,回转窑的安全运行是水泥企业关注的焦点。该公司通过以上7项措施的实施,最荣盛耐材确保了年度回转窑安全运行330天,不断提高了技术创新能力,同时为同类型回转窑的安全运行积累了宝贵的经验。
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